原烘干機(jī)的排氣口采用百葉窗結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)易導(dǎo)致水蒸氣結(jié)冰,使玉米的有機(jī)雜質(zhì)聚集導(dǎo)致通風(fēng)不暢,在迎風(fēng)面還會(huì)造成烘干后玉米水分不均。更換后的烘干機(jī)將原排氣百葉窗去除,改成直接出氣.增加烘干機(jī)尾氣排氣風(fēng)道.防止冬季冷風(fēng)對(duì)烘干機(jī)的沖擊而導(dǎo)致糧食烘干過(guò)程中受熱不均。這樣既解決了烘干后玉米水分不均的問(wèn)題.又解決了通氣不暢、結(jié)冰的問(wèn)題。使生產(chǎn)更加流程化,中間停機(jī)的次數(shù)再次減少。
換熱器及除塵設(shè)施改造
為了降低尾氣排放溫度,有效吸收熱能,我們將原有沉降室擴(kuò)大并在原有的三組換熱器基礎(chǔ)上增加了第四組換熱器。把尾氣排放溫度由原來(lái)的110降到40.為了防止換熱器冷空氣進(jìn)風(fēng)口端的冷凝結(jié)露后的管道堵塞問(wèn)題,我們把第四組換熱器的管徑由原來(lái)的33加粗至50??紤]到環(huán)境保護(hù),我們還增加了一套沙克龍除塵設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)以下功能:除塵效果徹底,基本能達(dá)到國(guó)家對(duì)廢氣的排放標(biāo)準(zhǔn),有利于環(huán)保??纱蟠鬁p少清灰停機(jī)次數(shù),有利于生產(chǎn),節(jié)煤省電,降低成本。
經(jīng)過(guò)以上幾方而的改造,我們將停機(jī)清塔周期由原來(lái)的15d提高至40d,120d的烘干周期改造前需7次停機(jī)清塔,改造后只需2次停機(jī)清塔并且烘干機(jī)的性能沒有改變,我們每次停機(jī)清塔一般需要1.5d才能正常生產(chǎn),每個(gè)周期減少5次停機(jī)清塔時(shí)間又可提前8d完成烘干任務(wù)。清塔停機(jī)次數(shù)減少不僅提高了糧食烘干速度而且節(jié)省了大量能源,降低了烘干成本,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
電氣改造
電氣改造中我們?cè)黾恿艘惶譖LC控制系統(tǒng),并在計(jì)算機(jī)中繪制烘干工藝流程模擬圖.烘干機(jī)內(nèi)所有加熱段、緩蘇段的溫度及各閘門開關(guān)率在該模擬圖中都有顯示。烘干機(jī)所有附屬設(shè)備(提升機(jī)、初清篩,三通等)及各七閘門的控制都由計(jì)算機(jī)鼠標(biāo)點(diǎn)擊完成。為了監(jiān)測(cè)烘干機(jī)附屬設(shè)備(熱風(fēng)機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、提升機(jī)等)及熱風(fēng)爐附屬設(shè)備(引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī))的機(jī)械運(yùn)行狀態(tài),所有這些設(shè)備的運(yùn)行電流在計(jì)算機(jī)的工藝流程模擬圖上都一目了然.若設(shè)備出現(xiàn)故障導(dǎo)致機(jī)械運(yùn)行電流異常,操作人員能夠很快發(fā)現(xiàn),及時(shí)調(diào)整把握機(jī)械運(yùn)行的最佳狀態(tài)并做出維修計(jì)劃進(jìn)行維修。我們還在烘前倉(cāng)、烘后倉(cāng)都安裝了重錘式連續(xù)料位計(jì),在模擬圖上可以很直觀地掌握倉(cāng)內(nèi)糧食的數(shù)量,避免堵車現(xiàn)象發(fā)生。在管理方面,本次改造過(guò)程中安裝了入糧皮帶秤、出糧皮帶秤、電度表并自行編制了管理軟件,通過(guò)煤量、電量的消耗以及烘干后糧食的產(chǎn)量可以核算出當(dāng)天的烘干成本,以便為以后的烘干工作提供參考。