散糧輸送系統(tǒng)運(yùn)行中,不可避免地出現(xiàn)糧食破碎率增加的問題,相對于小麥、大豆等糧種,玉米經(jīng)過輸送系統(tǒng)后,破碎率增加的問題十分突出,尤其是產(chǎn)自東北的烘干玉米,由于其收獲后經(jīng)過烘干降水,造成其籽粒結(jié)構(gòu)較為松脆,經(jīng)過斗式提升機(jī)等設(shè)備后,破碎率大大增加。據(jù)了解,某些品種的玉米經(jīng)過多次輸送、搬倒后,最高破碎率可達(dá)35%以上,這一方面會帶來糧食降等等問題,另一方面容易造成不必要的數(shù)量損失。 |
在解決玉米破碎問題,最可行的辦法就是對現(xiàn)有的斗式提升機(jī)和埋刮板輸送進(jìn)行技術(shù)改造,盡可能地降低破碎率,以較小的代價(jià)換取較高的收益。基于這一理念,我們通過認(rèn)真的分析,對中儲糧廈門直屬庫的散糧輸送系統(tǒng)進(jìn)行改造,取得良好的效果,基本達(dá)到預(yù)期的目的。
廈門直屬庫散糧入倉系統(tǒng)使用了2臺500 t/h斗式提升機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,設(shè)計(jì)產(chǎn)量為1000 t/h,在斗式提升機(jī)出口使用了1臺1000 t/h埋刮板輸送機(jī)作水平輸送。出倉系統(tǒng)使用了2臺300 t/h斗式提升機(jī)串聯(lián)運(yùn)行。以上設(shè)備均為湖北生產(chǎn),運(yùn)行線速度均為3.15 m/s,屬于高速輸送設(shè)備。
改造前,糧食從碼頭到倉房后,破碎率隨卸船流量變化而變化,最極端的情況下破碎率可增加20%以上,正常情況下,玉米經(jīng)過入倉流程后,增加的破碎率在12%以上。出倉過程增加的破碎率也在10%以上。改造后,玉米經(jīng)過輸送流程后,所增加的破碎率在3%以下。
經(jīng)過對斗式提升機(jī)、埋刮板輸送機(jī)的運(yùn)行原理進(jìn)行分析,找出破碎率增加的主要原因:
一、目前使用的斗式提升機(jī)屬高線速度型產(chǎn)品,原設(shè)計(jì)主要用于大豆壓榨廠,對破碎率沒有嚴(yán)格要求時(shí)使用,用于港口糧庫后,用戶普遍反映破碎率增加明顯,給用戶的中轉(zhuǎn)及儲糧安全帶來嚴(yán)重影響。從工作原理上分析,斗式提升機(jī)在裝料過程由于畚斗與糧食接觸過程中以及卸料時(shí)物料與頭部罩殼都存在較為激烈的碰撞,不可避免存在糧食破碎。帶速越高、卸料口尺寸越小,碰撞越激烈,造成的破碎越嚴(yán)重。要完全避免碰撞,最根本的辦法是采用皮帶輸送機(jī)替代斗式提升機(jī),但受到投資、場地等因素的限制,只適合于新建項(xiàng)目。針對現(xiàn)狀,只能在降低帶速及改進(jìn)裝料、卸料方式上著手,盡最大可能降低破碎率?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的斗式提升機(jī)帶速高達(dá)3.15 m/s,降低帶速可以大幅度降低裝料過程和卸料過程的破碎,但是產(chǎn)量也隨之下降,必將影響到全系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。其卸料方式為離心卸料,但其頭部罩殼卻按照重力卸料方式設(shè)置,糧食經(jīng)過卸料口時(shí),從畚斗中飛出,與罩殼激烈碰撞后再落到溜管中,另外有一部分糧食飛入機(jī)筒中,回到進(jìn)料口。此外,斗式提升機(jī)使用鋼制畚斗,裝料時(shí)對物料沖擊力較大,直接增加了破碎。
將斗式提升機(jī)頭部出料口的曲率半徑,按照現(xiàn)有的空間尺寸,將2臺面對面安裝的斗式提升機(jī)出料口連為一體,中間設(shè)置一個(gè)隔板,隔板兩面均加貼尼龍輸送帶作為緩沖層。同時(shí),將原配的鋼制畚斗更換為塑料畚斗。
二、 埋刮板輸送機(jī)系利用刮板鏈條在箱體底板上行走,借助物料之間的摩擦力帶動刮板鏈條上方的物料進(jìn)行水平運(yùn)送的設(shè)備。因埋刮板機(jī)是用鐵和鋼材制成,為了避免損壞箱體底板及刮板鏈條,延長設(shè)備的使用壽命,在出廠時(shí),廠家在刮板鏈條連接軸行走的軌跡上裝有一條100×5mm的特殊鋼導(dǎo)軌,增加了刮板鏈條與機(jī)身底板之間的間隙,并在每間隔5塊刮板上加裝一塊耐磨板,這樣刮板鏈條與底板間產(chǎn)生一個(gè)5mm左右的間隙。在運(yùn)送過程中,由于物料之間互相擠壓,有部分物料落入間隙中磨擦、擠壓,導(dǎo)致破碎產(chǎn)生,越靠近埋刮板輸送機(jī)底部的物料破碎越嚴(yán)重。此外,在出廠時(shí),埋刮板機(jī)出料口處只有一道清掃器,位于出料口后端,是用3 mm厚的鋼板制成的,底端裝一小塊耐磨板,利用鋼板的自重將刮板鏈條及刮板上的物料掃入卸料口,在輸送過程中,埋刮板輸送機(jī)由于物料經(jīng)過卸料口后,鏈條以一定的帶速向前移動,一旦被連接軸或雜質(zhì)帶動,勢必往后擺動,離開有效清掃范圍,位于刮板鏈條頂部的物料無法全部落入卸料口,部分物料將被帶到刮板機(jī)的頭部,造成物料甩尾(玉米每小時(shí)有1 t多),如不及時(shí)清理,物料越積越多,使埋刮板機(jī)頭部堵料開關(guān)動作報(bào)警停機(jī)。必須每隔一段時(shí)間把這些物料傳輸?shù)较乱粋€(gè)倉或其它倉,方能重新啟動,如此反復(fù),不斷停機(jī)與啟動,不但直接影響輸送效率,還影響設(shè)備的使用壽命;而且堵料傳輸其它空倉,要重新回流輸送。
將導(dǎo)軌加厚,擴(kuò)大刮板與底板的間隙,由原先5 mm增加到10 mm(參考玉米顆粒大小),使間隙大于物料顆粒,再利用物料自身的摩擦力帶動刮板下方的部分物料,達(dá)到輸送物料的目的;另外在每隔5~10塊刮板上加裝一塊耐磨板,要求耐磨板底邊以箱體底板直接接觸,側(cè)面以箱體接觸,將殘留的物料輸送干凈,避免重復(fù)擠壓增加破碎率。這樣既大大降低物料的破碎率,又解決了留料問題。此外,在出料口的中部加裝一道清掃器,并將原先的清掃器底端改成毛刷, 避免硬物直接接觸,這樣清掃器始終位于有效清掃范圍內(nèi);另外,為防止清掃器毛刷磨損,導(dǎo)致清掃不干凈,在出料口后方50 cm處制作一個(gè)回流裝置,基本解決了甩尾問題。
通過技術(shù)改造,基本解決了埋刮板機(jī)甩尾問題,并在12000多噸大豆進(jìn)倉過程中得到驗(yàn)證,每小時(shí)甩尾的糧食從改造前的1 t多減少到不足一編織袋(75 kg),相當(dāng)于每秒一小把糧食,生產(chǎn)過程中只需每小時(shí)清理一次就可以了。
通過上述改造,取得較為明顯的效果,但是入倉后玉米破碎率仍然較高。就廈門直屬庫而言,還可以在滿足產(chǎn)量要求的前提下,通過適當(dāng)降低斗式提升機(jī)的線速度,進(jìn)一步降低因斗式提升機(jī)裝料過程產(chǎn)生的破碎,取消埋刮板輸送機(jī),改用氣墊式輸送機(jī)。
對于東北產(chǎn)烘干玉米來說,由于從產(chǎn)區(qū)倉庫到達(dá)銷區(qū)倉庫,往往要經(jīng)過多道中轉(zhuǎn),造成到達(dá)銷區(qū)碼頭船板時(shí)破碎率已經(jīng)較高。此外,糧食在卸船過程中,碼頭的門機(jī)在作業(yè)過程中,部分糧食被抓斗擠壓造成破碎,特別是在卸船快結(jié)束時(shí),需用裝載機(jī)清理船倉,糧食被裝載機(jī)不停地來回輾壓,造成一部分糧食被輾碎,有的甚至輾成粉末狀,糧食的破碎率明顯增加。因此,徹底解決入倉玉米高破碎率問題,需要從源頭做起。
對糧食接卸設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)改造,降低每個(gè)中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的破碎率。確保玉米到達(dá)銷區(qū)后,破碎率仍在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。